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生料立磨降耗项目简介

    生料立磨系统节能降耗技术改造百度文库

    生料立磨系统节能降耗技术改造 3操作技巧 31控制合理风速 立磨是风扫磨,主要靠气流带动物料循环和输送,因此通风量要适当。 如果风量不足,则合格的生料不能及时带出,料层增厚,排渣量增多,设备负荷增高,导致产量降低;如果风量过大,料层过薄,则影响磨机稳定运转,增加风机的耗电量,因此磨机通风量一定与产量相匹配。 立磨风量的大小可通过 生料立磨系统提产节能降耗的技术改造 发布时间: 2021/7/1 来源: 《科学与技术》2021年3月7期 作者: 孙兆鹏 [导读] 水泥是把石灰石和黏土粉碎、磨细,烧成熟料,再经磨细成水硬性胶凝材料。 生产工艺一般概括为“两磨一烧 孙兆鹏 金泥集团干法二厂 摘要:水泥是把石灰石和黏土粉碎、磨细,烧成熟料,再经磨细成水硬性胶凝材 生料立磨系统提产节能降耗的技术改造中国期刊网

    生料立磨系统节能降耗技术改造探讨百度文库

    生料立磨系统节能降耗技术改造探讨 二、生产过程中出现的问题 经过技术专家的研判,发现问题颇多。 首先找到喷环设计不合适,通风面积太小,造成喷环处气流速度过大,气流阻力太高、循环负荷太大,致使料层不稳定,电耗偏高;挡料圈的高度据定了磨技术生料立磨系统提产降耗的策略研究 1基本概况分析 例如当前某公司熟料生产线中采取增湿塔后置工艺布置,在生料制备加工过程中主要采用立磨终粉磨系统,其中主要设备配置是UM564四辊立磨,在设计阶段需要达到台时产量为430t/H,实际功率值是4300kW,电流技术生料立磨系统提产降耗的策略研究百度文库

    生料立磨系统节能降耗技术改造百度文库

    原料粉磨系统的节能改造分两步实施,首先对2号线原料粉磨系统进行技术改造,然后,再对1#线的原料磨系统进行技改,达到节能降耗、提高系统连续运转率、降低运行时间、减少生产运行成本的目的。生料立磨系统提产降耗的措施 我厂2500t/d生产线采用MLS3626型立磨,2009年1月投产运行,该立磨系统运行几年来故障率较高,台时产量较低,直至2012年才平稳运行,但生料工序电耗较高。 随着GB16780—2012《水泥单位产品能源消耗限额》标准在行业内强制执行,如何生料立磨系统提产降耗的措施

    技术 生料粉磨节能降耗实践系统

    生料粉磨电耗指标作为占熟料综合电耗30%以上的重要技术指标,是节能降耗方面取得明显效果的一个突破口,具有很大节能降耗潜力。 本文通过实现工艺技术管理、设备结构改造等方面的技术措施,借助能源管理系统对设备空运转时间的分析,并结合生产运行实际,努力开源节流,实现了节能降耗的目标。 1 存在的问题 我公司生料粉磨系统 以《生料分步电耗目标考核指标详细分解表》中的用电单元,来划分降耗阶段,即本体降耗阶段、磨辅机降耗阶段、窑尾收尘与成品输送降耗阶段和物料调配降耗阶段,逐步分阶段的进行降耗工作。节能】生料立磨粉磨系统分步分段降耗措施

    聂文海:产量提上去 电耗降下来生料

    据聂文海介绍,项目开发了“磨盘物料流速控制技术”,解决了粉磨过程中物料旁路、循环负荷偏高的问题,达到了降低物料循环负荷、节约辅机能耗的效果。 研发了“立磨磨内物料筛分技术”,克服了立磨粉磨大颗粒物料未经研磨而逃逸的问题,使大颗粒物料在磨盘上停留的时间增加,达到了立磨磨内物料筛分,循环负荷降低,提高粉磨效率的效果 1 立磨的工作原理 主电机通过主减速机带动磨盘转,同时风从进风口进入磨机,物料从下料口落在磨盘中 央.在离心力作用下物料向磨盘边缘移动.在碾磨区受到磨辊的碾压而粉碎,并继续向磨盘边 缘移动。生料立磨降耗项目简介,

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